点击数:752023-12-30 18:15:32 来源:上海依科绿色工程有限公司
1.水性废溶剂来源、性质
水性废溶剂主要产生于水性涂装生产线,例如汽车、集装箱、工程机械、数码产品等,尤其是汽车涂装生产线,由于其生产规模大,喷涂油漆量大,是产生水性废溶剂的主要行业之一。在汽车涂装过程中,换色前须用水性溶剂清洗喷枪和输送油漆的管线,所采用的水性溶剂一般用纯溶剂原液稀释配制而成,其溶剂浓度一般为10%左右,主要成份包括乙二醇单丁醚、二乙二醇单丁醚、丙二醇单丁醚、乙二醇己醚等醚类,异丙醇、甲醇、正丁醇等醇类,以及其它少量添加剂。经过清洗喷枪的水性溶剂则转化为水性废溶剂,除了上述成份外,还含有大量清洗下来的油漆成份。
水性废溶剂CODcr高达30~50万mg/L,即使除去其中的油漆成份,CODcr也高达15~25万mg/L。目前大多数企业都将水性废溶剂作为危废焚烧处置,成本高昂,如进入废水站处理,采用常规的物化和生化处理工艺,仍会对废水处理系统带来了非常大的压力,甚至导致超标排放的风险。
2.水性废溶剂减量系统设计原则及相关标准
2.1设计原则
(1) 根据企业的自身条件和所产生的水性废溶剂的实际状态,采用科学合理的干化工艺,在尽可能低投入的前提下实现水性废溶剂减量目标。
(2) 设备布局力求紧凑,尽量减小占地面积,充分考虑运行操作便利性。
(3) 选用新型、高效、节能降耗设备。
(4) 做好设备运行过程中所产生的废气污染物收集、处理,避免二次污染。
(5) 严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准。
2.2相关标准和依据
(1) 企业提供的技术要求
(2) 《中华人民共和国环境保护法》(2015-01-01)
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016-01-01)
(4) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
(5) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
(6) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
(7) 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》DB13/2322-2016
(8) 《建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)
(9) 《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)
(10) 《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB 50231-2009)
(11) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235-2010)
(12) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50286-2008)
(13) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
(14) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
(15) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254-2014)
(16) 上海依科绿色工程有限公司类似项目工程取得的经验
3.设备原理、工艺流程
3.1相分离:
工艺原理图:
工作过程简介:
(1) 水性废溶剂原液进入混凝反应槽,通过投加混凝药剂处理后,进板框压滤机;
(2) 经压滤后产生漆渣外运处置,压滤液进入相分离槽,投加复合药剂进行溶剂与水的分离处理;
(3) 分离后产生的水(含少量溶剂的淡液)进废水处理系统继续处理,浓液进入浓液箱暂存后最终外运处置;
(4) 浓液中的水性溶剂含量可达50%以上,可考虑回用于车间清洗,不过还需考虑作进一步过滤处理及确定回用时具体浓度控制工艺。
工艺特点:
(1) 无机械传输,操作稳定,维护成本低;
(2) 工艺简洁,占地面积小,造价低;
(3) 无需额外热源,能耗低;
(4) 无大量废气排放。
相关案例
福建某汽车制造厂-相分离设备(处理能力:3T/d)
河南某汽车制造厂-相分离设备(处理能力:3T/d)
3.2膜处理
工艺原理图:
工作过程简介:
(1) 水性废溶剂原液进入热泵低温蒸发器,将其中的水份及可挥发性有机物蒸馏出,并经过冷凝后进入冷凝水箱;
(2) 冷凝水进入模组处理后,淡液进入淡液箱后可进一步回用于涂装生产线,浓液外运处置或回用于车间清洗;
(3) 蒸发产生浓缩液(油漆残渣)收集后外运处置。
工艺特点:
(1) 无机械传输,操作稳定,维护成本低;
(2) 可实现全自动运行,人力成本低;
(3) 采用蒸发工艺,去除油漆及其它杂质效果好,更利于浓液回用;
(4) 淡液可直接回用于车间生产;
3.3高级氧化
工艺原理图:
工作过程简介:
(1) 水性废溶剂原液进入热泵低温蒸发器,将其中的水份及可挥发性有机物蒸馏出,并经过冷凝后进入冷凝水箱;
(2) 冷凝水进入高级氧化装置进行处理,进一步降低其COD,同时提高其可生化性;
(3) 经高级氧化后的水进入后续处理工艺,比如生化系统;
(4) 蒸发产生浓缩液(油漆残渣)收集后外运处置。
工艺性能特点:
(1) 无机械传输,操作稳定,维护成本低;
(2) 可实现全自动运行,人力成本低;
(3) 采用高级氧化工艺,COD降解效果好,同时提高可生化性,处理后可直接进入废水站处理;
(4) 废弃物产生量少,危废处置成本低。
3.4工艺比较
(按日处理3m3,年处理900m3计):
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